一根直徑不足10厘米的閥芯綠色化發展,差點(diǎn)就讓鄂爾多斯煤制油分公司百萬噸級(jí)煤直接液化裝置癱瘓至關重要;
一個(gè)燒嘴,就幾乎讓包頭煤化工公司價(jià)值數(shù)億元的氣化爐成為擺設(shè)科普活動;
寧夏煤業(yè)公司就間接液化技術(shù)與南非企業(yè)談判10年,卻無果而終強化意識;
……
“沒有核心技術(shù)長期間,只能成為挨宰的‘羔羊’‖F場!边@就是集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)艱辛發(fā)展歷程的真實(shí)寫照高端化。
習(xí)近平總書記指出力量,關(guān)鍵核心技術(shù)是要不來、買不來提單產、討不來的深入實施。集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)的實(shí)踐反復(fù)證明,只有靠自主創(chuàng)新掌握關(guān)鍵核心技術(shù)發展空間,才能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展效果。
鄂爾多斯煤制油分公司液化裝置中高差壓減壓閥是連接加氫反應(yīng)器與下游生產(chǎn)環(huán)節(jié)的“關(guān)卡”,對(duì)生產(chǎn)線穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要足了準備。
鄂爾多斯煤制油分公司液化裝置工藝安全三級(jí)師馬翔向采訪組介紹合作關系,閥芯是所有設(shè)備中工作環(huán)境最苛刻、最惡劣的深刻內涵,在420攝氏度高溫的氣傳遞、液、固三相介質(zhì)中承受16兆帕的壓差深入闡釋,介質(zhì)在管道內(nèi)超音速流動(dòng)相關性,對(duì)閥芯的磨損超乎想象。他們?cè)群笤囉昧巳沂澜缟祥y芯制造“最盼锫撆c互聯!钡耐鈬井a(chǎn)品穩定,一個(gè)閥芯動(dòng)輒數(shù)百萬元。其中一個(gè)造價(jià)高達(dá)880萬元的閥芯紮實,僅使用了70余個(gè)小時(shí)效高化,便碎裂失效,其他兩家的閥芯也差強(qiáng)人意投入力度。
為了解決閥芯磨損問題創造,以煤液化中心經(jīng)理喬元為代表的技術(shù)人員決心自主研發(fā),先后與國內(nèi)6家公司合作共同開發(fā)貢獻法治,全方位改造材料設備製造、工藝和操作方法,經(jīng)過不懈努力高質量,研發(fā)出擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的閥芯相對簡便,使失效時(shí)間提高到2700個(gè)小時(shí),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國外減壓閥的使用壽命流程,而且整套系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)連續(xù)在線切換運(yùn)行合作,每個(gè)閥芯的價(jià)格僅為五六十萬元。
鄂爾多斯煤制油分公司總經(jīng)理王建立告訴采訪組助力各業,截至目前極致用戶體驗,首條生產(chǎn)線的設(shè)備國產(chǎn)化率已達(dá)到98%以上,煤液化裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行突破420天,遠(yuǎn)超310天的設(shè)計(jì)值建議,綜合能源轉(zhuǎn)化率高達(dá)57%以上品率,既解決了生產(chǎn)線長周期穩(wěn)定運(yùn)行的瓶頸,還帶動(dòng)了中國煤化工關(guān)鍵裝備研發(fā)制造能力的提升不斷發展,為國內(nèi)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)規(guī)姆e極影響;l(fā)展掃除了障礙。
像這樣的創(chuàng)新緊密協作,在集團(tuán)化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展中還有很多越來越重要。當(dāng)初,在醞釀建設(shè)包頭煤制烯烴項(xiàng)目時(shí)穩定性,潛心研究煤制烯烴技術(shù)多年的美國UOP公司像一棵樹,自稱已經(jīng)掌握了核心技術(shù),待中方團(tuán)隊(duì)飛抵美國與UOP公司代表談判時(shí)去突破,僅僅完成小試的技術(shù)能運用,UOP公司開價(jià)高達(dá)1億美元,而且還附加了諸多條件智能設備。17個(gè)回合不可缺少,將近兩年時(shí)間,在談判陷入絕望之際特點,由中科院大連化學(xué)物理研究所開發(fā)的1.67萬噸級(jí)煤制烯烴中試取得成功積極回應。
喜訊傳來,集團(tuán)立即與中科院大連化學(xué)物理研究所等國內(nèi)企業(yè)展開合作又進了一步,高舉自主創(chuàng)新之旗多種場景,自覺擔(dān)當(dāng)民族產(chǎn)業(yè)探索的重任。包頭煤制烯烴裝置建成后規劃,制約其滿負(fù)荷長周期生產(chǎn)的瓶頸之一擴大公共數據,是氣化爐的核心部件燒嘴使用壽命太短。原設(shè)計(jì)制造的燒嘴平均使用壽命為37天全面展示,最短的僅為10天重要平臺,造成高額的維修費(fèi)用和停工損失。為此核心技術,技術(shù)人員聯(lián)合科研院所應用提升、制造商,開展燒嘴國產(chǎn)化研發(fā)創造性,使燒嘴使用壽命延長到75天發展的關鍵,且價(jià)格僅為進(jìn)口的40%。
2003年規模設備,寧夏煤業(yè)拉開了與南非沙索公司——當(dāng)時(shí)世界上擁有最成熟費(fèi)托合成技術(shù)和唯一大型商業(yè)化運(yùn)營的煤間接液化工廠的商談序幕真諦所在,開價(jià)高達(dá)25億美元的技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)用責任製,以及土地等優(yōu)惠政策的附加條件,像一座大山使雙方談判陷入曠日持久的拉鋸戰(zhàn)倍增效應。
寧煤人毫不畏懼,扛起“大山”製造業,開始了艱苦卓絕的技術(shù)探索優化服務策略。2012年,黃斌從烯烴公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)到400萬噸煤制油項(xiàng)目發展基礎,擔(dān)任煤制油分公司總工程師兩個角度入手。他在審查西門子氣化裝置時(shí),發(fā)現(xiàn)工藝方面存在諸多技術(shù)問題同期,便要求對(duì)方予以解決生產效率,而對(duì)方要求煤制油分公司支付2700萬歐元的修改氣化工藝費(fèi)用。黃斌心急如焚效果,下定決心自主研發(fā)氣化爐使用,打破氣化技術(shù)受制于人的局面。項(xiàng)目成立了由30人組成的“神氣創(chuàng)新工作室”密度增加,開始了日投煤2200噸干煤粉全套氣化技術(shù)的研發(fā)工作有效性。
研制小組成員不分晝夜地查閱資料,一遍一遍修改研制方案機遇與挑戰,優(yōu)化設(shè)計(jì)方案廣泛關註;一次次摸爬滾打在氣化爐現(xiàn)場,提取參數(shù)集成技術,優(yōu)化工藝具有重要意義;一輪輪與專家、設(shè)計(jì)院大部分、制造廠座談研究強大的功能,多番論證,最終研制出了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“神寧爐”解決,并獲得18項(xiàng)發(fā)明和實(shí)用新型專利預期,實(shí)現(xiàn)完美逆襲。
在煤制油化工項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營過程中幅度,通過自主創(chuàng)新結構,250余項(xiàng)專利,140余項(xiàng)發(fā)明專利貢獻,將寧夏煤業(yè)漸次送上了世界煤化工技術(shù)話語中心規模最大。
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